
Φ4.2m×11m水泥粉磨系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題及解
發(fā)布時間: 2005-03-22 00:00 查看: 3589次
張秀波,吳雪巖,李曉東,原文靜
(哈爾濱水泥廠,黑龍江 哈爾濱 150050)
中圖分類號:TQ172.632 文獻標識碼:B 文章編號:1002-9877(2003)08-0031-02
我廠Φ4.2m×11m水泥磨系統(tǒng)自投產以來,生產較為穩(wěn)定,但在生產過程中也不乏出現(xiàn)各種問題,造成臺時產量遲遲不能達到設計指標,在解決這些問題的同時,我們總結了一些經驗和辦法,以供同行參考。
1 生產系統(tǒng)的基本情況
1.1 系統(tǒng)流程見圖1
圖1 水泥磨系統(tǒng)工藝流程
1.2 系統(tǒng)主要設備
主要設備規(guī)格性能見表1。
表1 主要設備
2 生產中的問題及解決辦法
2.1 輥壓機運轉率及擠壓效果
Φ4.2m×11m水泥磨為雙倉磨,磨機的破碎功能已從磨內大部分轉到輥壓機上,擠壓物料的質量設計指標為:物料擠壓后<2mm顆粒占65%,<0.09mm顆粒占25%,且未破碎的顆粒內部已形成裂紋,易于粉磨。但投產一段時間之后,輥壓機壓力由9MPa左右降至6MPa左右,輥縫仍設定在20mm左右,致使通過量大,物料擠壓效果差,30mm以上顆粒含量較多,且未產生機械裂紋的顆粒仍有部分存在,使吐渣量增大,且出口篦板易被堵塞,部分顆粒沉積于二倉內削弱了研磨作用。另外輥壓機主體的故障頻繁,使其運轉率僅達40%左右,嚴重影響了磨機的產質量,而且影響了磨機工藝狀況。針對存在的問題,重新拆裝了輥壓機,焊補輥面,恢復調節(jié)翻板,將輥縫設定為8mm左右,壓力設定為2MPa左右。開車后,取得了一定效果,目前較穩(wěn)定,磨機臺時產量也達到了設計的110t/h。
2.2 喂料控制
由于輥壓機的調整失控,磨機的瞬時喂料量達150t/h,致使磨機常處于飽磨狀態(tài),磨頭倒料及輸送設備內處于正壓而粉塵外溢。且選粉機負載增大,處理能力的限制使回粉量增大,達400t/h的報警狀態(tài),不得不停止喂料來緩解這種狀態(tài),造成頻繁開停,既影響產量又增大了消耗,有時甚至要停磨處理。為了保證喂料穩(wěn)定,我們調整了輥壓機的側擋板,使其回料量增大,出料量減少,雖然減緩了磨機的喂料失控,卻增大了上料提升機的負載,造成其故障頻繁,檢修中將輥縫由20mm調至8mm,從根本上控制了通過量,穩(wěn)定了磨機喂料的控制,從而減少由其產生的負面影響。
2.3 除塵器壓差
在北方由于冬季溫度低,袋除塵器雖然作了保溫,但操作上還是受到一些影響,尤其是空壓機的壓力必須足夠,否則易使除塵器壓差超標。原空壓機由除塵器及粉煤灰輸送共用,致使收塵反吹風壓力不足,經常使收塵壓差達-3000Pa左右而被迫停車。后在磨系統(tǒng)內建立單獨的空壓機站,滿足了除塵器的需要。
2.4 控制參數(shù)匹配情況
控制質量的可調節(jié)參數(shù)有選粉機主軸轉速和系統(tǒng)風量,磨尾除塵器的風門開度可調整磨內風速,調節(jié)出磨細度;選粉機一、二、三次風風量匹配確保選粉機的工作狀態(tài),一次風為部分循環(huán)風,二、三次風為摻入的冷風,所以調整循環(huán)風門及收塵風門開度是匹配好風量的關鍵。O-Sepa選粉機為負壓操作,但一定時期以來一次風達正壓狀態(tài),使系統(tǒng)風量紊亂,回粉量增大,設備粉塵量增大,造成環(huán)境污染。為此將循環(huán)風門開度從50%提高到70%,除塵器風門開度由35%提高到50%,使一次風壓由正壓變?yōu)椋?00Pa左右,極大地改善了系統(tǒng)的工作狀態(tài)。------
(哈爾濱水泥廠,黑龍江 哈爾濱 150050)
中圖分類號:TQ172.632 文獻標識碼:B 文章編號:1002-9877(2003)08-0031-02
我廠Φ4.2m×11m水泥磨系統(tǒng)自投產以來,生產較為穩(wěn)定,但在生產過程中也不乏出現(xiàn)各種問題,造成臺時產量遲遲不能達到設計指標,在解決這些問題的同時,我們總結了一些經驗和辦法,以供同行參考。
1 生產系統(tǒng)的基本情況
1.1 系統(tǒng)流程見圖1
圖1 水泥磨系統(tǒng)工藝流程
1.2 系統(tǒng)主要設備
主要設備規(guī)格性能見表1。
表1 主要設備
2 生產中的問題及解決辦法
2.1 輥壓機運轉率及擠壓效果
Φ4.2m×11m水泥磨為雙倉磨,磨機的破碎功能已從磨內大部分轉到輥壓機上,擠壓物料的質量設計指標為:物料擠壓后<2mm顆粒占65%,<0.09mm顆粒占25%,且未破碎的顆粒內部已形成裂紋,易于粉磨。但投產一段時間之后,輥壓機壓力由9MPa左右降至6MPa左右,輥縫仍設定在20mm左右,致使通過量大,物料擠壓效果差,30mm以上顆粒含量較多,且未產生機械裂紋的顆粒仍有部分存在,使吐渣量增大,且出口篦板易被堵塞,部分顆粒沉積于二倉內削弱了研磨作用。另外輥壓機主體的故障頻繁,使其運轉率僅達40%左右,嚴重影響了磨機的產質量,而且影響了磨機工藝狀況。針對存在的問題,重新拆裝了輥壓機,焊補輥面,恢復調節(jié)翻板,將輥縫設定為8mm左右,壓力設定為2MPa左右。開車后,取得了一定效果,目前較穩(wěn)定,磨機臺時產量也達到了設計的110t/h。
2.2 喂料控制
由于輥壓機的調整失控,磨機的瞬時喂料量達150t/h,致使磨機常處于飽磨狀態(tài),磨頭倒料及輸送設備內處于正壓而粉塵外溢。且選粉機負載增大,處理能力的限制使回粉量增大,達400t/h的報警狀態(tài),不得不停止喂料來緩解這種狀態(tài),造成頻繁開停,既影響產量又增大了消耗,有時甚至要停磨處理。為了保證喂料穩(wěn)定,我們調整了輥壓機的側擋板,使其回料量增大,出料量減少,雖然減緩了磨機的喂料失控,卻增大了上料提升機的負載,造成其故障頻繁,檢修中將輥縫由20mm調至8mm,從根本上控制了通過量,穩(wěn)定了磨機喂料的控制,從而減少由其產生的負面影響。
2.3 除塵器壓差
在北方由于冬季溫度低,袋除塵器雖然作了保溫,但操作上還是受到一些影響,尤其是空壓機的壓力必須足夠,否則易使除塵器壓差超標。原空壓機由除塵器及粉煤灰輸送共用,致使收塵反吹風壓力不足,經常使收塵壓差達-3000Pa左右而被迫停車。后在磨系統(tǒng)內建立單獨的空壓機站,滿足了除塵器的需要。
2.4 控制參數(shù)匹配情況
控制質量的可調節(jié)參數(shù)有選粉機主軸轉速和系統(tǒng)風量,磨尾除塵器的風門開度可調整磨內風速,調節(jié)出磨細度;選粉機一、二、三次風風量匹配確保選粉機的工作狀態(tài),一次風為部分循環(huán)風,二、三次風為摻入的冷風,所以調整循環(huán)風門及收塵風門開度是匹配好風量的關鍵。O-Sepa選粉機為負壓操作,但一定時期以來一次風達正壓狀態(tài),使系統(tǒng)風量紊亂,回粉量增大,設備粉塵量增大,造成環(huán)境污染。為此將循環(huán)風門開度從50%提高到70%,除塵器風門開度由35%提高到50%,使一次風壓由正壓變?yōu)椋?00Pa左右,極大地改善了系統(tǒng)的工作狀態(tài)。------
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